滄州煉化有針對(duì)性地實(shí)施五大系統(tǒng)計(jì)量設(shè)備整改,提高計(jì)量設(shè)備配備率,實(shí)現(xiàn)計(jì)量管理與經(jīng)濟(jì)效益雙收益。
滄州煉化通過(guò)對(duì)全廠計(jì)量狀況全面普查,分析蒸汽、燃料氣、水、進(jìn)出廠等計(jì)量系統(tǒng)存在的問(wèn)題,制定出相應(yīng)的整改方案,在總部的大力支持下,利用大修進(jìn)行改造對(duì)全廠計(jì)量系統(tǒng)實(shí)施了設(shè)備整改。項(xiàng)目實(shí)施后,計(jì)量設(shè)備完好水平得到大幅改善,設(shè)備配備率由整改前的82%提高到94.8%,貿(mào)易交接的物料和能源設(shè)備配備率則達(dá)到了100%
運(yùn)行一年來(lái)的實(shí)際表明,滄州煉化計(jì)量設(shè)備系統(tǒng)整改給企業(yè)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益。蒸汽計(jì)量的改造,保證了車(chē)間節(jié)能降耗的效果,每年可減少伴熱蒸汽消耗2658噸,節(jié)約電能40萬(wàn)千瓦時(shí)以上,節(jié)約費(fèi)用約46萬(wàn)元。水計(jì)量整改克服了靠人工推量核算數(shù)據(jù)難以平衡的弊端,使得新水計(jì)量損耗率由8.2%降低到5.8%,并為數(shù)據(jù)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持:新循環(huán)水計(jì)量系統(tǒng)投用后,滄州煉化通過(guò)重新對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,調(diào)整循環(huán)水用量,每年可節(jié)約費(fèi)用達(dá)130萬(wàn)元/年。
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