3月14日,隨著三煉鋼廠供CSP最后一個鋼包下渣檢測系統(tǒng)改造的完成,歷時1年半的公司重點攻關(guān)項目?? “下渣檢測系統(tǒng)課題攻關(guān)”告捷,該技術(shù)可提高CSP鋼水收得率0.24%,年可增鋼6000噸。
此前,由于沒有專門的監(jiān)測裝置,CSP大包澆余由大包工根據(jù)經(jīng)驗判斷,極易造成澆余判定的偏差,有時澆余過多造成約2噸左右的鋼水浪費,有時澆余過少易導致鋼渣流入中包內(nèi),影響鑄坯質(zhì)量。針對這種狀況,公司將下渣檢測系統(tǒng)攻關(guān)確定為公司重點攻關(guān)課題。應用該技術(shù),當鋼包重量小于設(shè)定鋼包重量下限時,工控機發(fā)出鋼包下限報警信號,實現(xiàn)澆注自動控制。
據(jù)了解,使用鋼包下渣檢測系統(tǒng)后,供CSP鋼水夾雜物大大減少,為連鑄連軋廠提高連澆爐數(shù)、降低漏鋼率、降低耐材和綜合成本起到了積極作用。鋼包下渣檢測系統(tǒng)設(shè)備的提供方???德國AMETA公司的專家,通過對中國使用下渣檢測系統(tǒng)的生產(chǎn)線進行對比,認為邯鋼的使用和維護效果處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
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